近年來隨著煙道氣余熱蒸氨、煙道氣蒸苯等煙道氣余熱利用技術的發(fā)展,設想借鑒煙道氣余熱利用的原理,對管式爐系統(tǒng)及硫酸銨生產系統(tǒng)進行一定的工藝改進,在其他能耗不增加的前提下,將管式爐尾氣送至硫酸銨生產工序干燥硫酸銨濕料。在確保硫酸銨產品質量符合產品質量標準的前提下,既實現(xiàn)管式爐尾氣余熱的利用,又減少了焦爐煤氣消耗,達到節(jié)能減排的要求。
實驗室試驗結果顯示,對管式爐進行改造,實現(xiàn)管式爐高溫煙氣進入熱風轉換器,通過熱風轉換器與空氣實現(xiàn)配風調節(jié)確保加熱后熱風溫度達到硫銨干燥的工藝需求。
實施管式爐余熱利用后,與使用導熱油給硫酸銨干燥供熱相比,每年降低運行成本30萬元;與直接蒸汽給硫酸銨干燥供熱相比,每年降低運行成本至少87萬元。通過管式爐尾氣余熱利用改造,減排了廢水、CO2和SO2,同時節(jié)約了蒸汽生產用水,降低了工序成本,達到了節(jié)能降耗的目的,具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益,實現(xiàn)雙贏的局面。
回收管式爐排煙尾氣余熱用于干燥硫酸銨利用新技術,不僅實現(xiàn)了管式爐尾氣余熱的回收利用,而且解決了傳統(tǒng)硫酸銨干燥工藝導熱油(或蒸汽)的消耗,降低了焦化工序能耗,減排了CO2、SO2等氣體排放,具有較高的經(jīng)濟效益和社會效果,有效推進焦化行業(yè)向低碳綠色轉型發(fā)展。具有很高的推廣價值,應用前景廣闊。
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